1、磁力泵在使用过程中,出口流量、扬程减小,无法满足正常生产需要。分析原因,泵吸入管高于泵的安装高度,检查进出口管路干净,检查永磁联轴器完好,最后将泵解体后发现物料内大颗粒杂质堵塞叶轮。

2、磁力泵在使用时突然出口压力为零,泵不上料。 拆开出口压力表检查压力表正常,同时检查电机并无缺相现象,拆开电机检查永磁联轴器并无无磨损,联轴器整圈磁铁无松动。最终确定出现故障的是泵头部分,于是拆开泵头发现动、静环磨损严重、已烧毁,泵轴断裂。

3、物料从隔离套处泄露,泵头叶轮间隙发生变化。 通过将泵头上下摇晃,并未听见叶轮串动的响声,说明泵头内间隙改变,拆开后发现密封圈磨损,轴承内物料因自聚产生的自聚物卡死泵轴。 

以上3种情况是目前磁力泵在使用过程中出现的最频繁的故障。同时因其输送介质具有较强的毒性和挥发性,可能在检修过程中物料亦挥发导致检修人员吸入中毒,造成重大事故。